在篩筒出入口滾圈聯(lián)接軸固定處,增加20mm固定鋼板,以達到增加連接強度、降低扭力的作用;并且為防止物料對聯(lián)接軸的磨損,在篩筒兩端聯(lián)接軸的兩側(cè)增加了10mm防護鋼板,保護聯(lián)接軸免受煤流沖刷。改進后的聯(lián)接軸固定方式如下所示:
當(dāng)來煤濕度較高(水份超過10%)時,煤粉流動性明顯降低,極易在篩筒上粘附、板結(jié),造成篩條堵塞,而此時梳煤板無法滿足清理篩筒積煤、正常篩分的工作,導(dǎo)致煤粉進入破碎機,進而造成破碎機篩板被煤塵板結(jié)堵塞,工作效率降低。特別當(dāng)雨季來臨,滾筒篩篩筒堵塞嚴重,即使人工清理,仍無法保證篩分效率。
整個篩筒依靠多根聯(lián)接軸及連接桿將篩筒前、后滾圈及篩條聯(lián)為一體。篩筒轉(zhuǎn)動時,礦用滾筒篩配置在石料生產(chǎn)線的必要性主要依靠聯(lián)接軸帶動篩筒整體保持同步,扭力較大,而聯(lián)接軸在篩筒出入口端僅靠兩固定板進行固定,扭力過于集中;并且聯(lián)接軸在隨著篩筒轉(zhuǎn)動時,受到物料流的沖刷,使用后發(fā)現(xiàn)連接軸明顯磨損,之后因聯(lián)接軸斷裂,導(dǎo)致篩筒變形,無法運行,需更換新篩筒。
為使梳煤板能夠深入篩圈,達到有效清理篩筒積煤的目的,通過改變聯(lián)接軸與篩圈連接的方隔墊形狀的方法,消除影響梳煤板安裝深度的缺陷,梳板探入篩圈深度由原來的4-5mm增加至12mm,穿過篩圈2mm,達到了徹底清理篩圈間積煤的效果。如下圖所示:
如上圖所示,滾筒篩進料口正對篩筒進料端篩圈。從皮帶進入滾筒篩的煤流,自高處下落,順進料口直接沖擊篩筒進料端篩圈,使此處篩圈磨損快,極易被煤塊沖擊變形,致篩下物粒徑超標,影響后續(xù)裝置穩(wěn)定運行。
受篩筒連接件方隔墊形狀限制,梳煤板的梳板無法深入篩條間隙,僅能夠清理夾在篩條間煤塊;而當(dāng)煤濕,煤塵在篩條間板結(jié)堵塞時,篩板清理效率明顯降低,根本無法清理篩條間粘附濕煤,造成篩筒堵塞,篩分效率下降。
為了避免煤流進入篩筒時直接沖擊進料端篩圈,從而造成篩圈嚴重磨損的問題,采取了將篩筒進料端去除部分篩條,并將滾圈適當(dāng)加寬20cm(現(xiàn)場實際測量)的方法,使煤流落點避開容易磨損變形的篩圈,落至延長的滾圈鋼板上,避免了對篩圈的沖擊磨損,同時便于后期的磨損修復(fù)。
滾筒篩分機是輸煤系統(tǒng)中不可缺少的設(shè)備,用于塊煤與煤粉分離,分離效果的好壞直接影響破碎機的工作效率。在日常生產(chǎn)中,滾筒篩不可避免會發(fā)生各種問題,如:篩筒堵塞、聯(lián)接軸斷裂、篩圈變形等,嚴重影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。因此了解故障原因并采取相應(yīng)措施是非常有必要的。
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